玻璃車床
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臨沂石英管彎管機廠家

2020-06-29
臨沂石英管彎管機廠家

現因產品的規(guī)格發(fā)生變化,原石英管彎管機已不適應現在Φ135×2400規(guī)格工件的生產需要,工件上料全人工方式費時費力;原機床未充分考慮易燃氣體的防爆防護的安全性,電氣控制已顯老化需要改造改進,噴燈臺在加工中未實現封閉式現場隨機觀察隨機電動移動調整功能;故擬對此臨沂彎管機進行較大的技術改造。

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研磨機在火力發(fā)電廠制粉系統(tǒng)中被廣泛的應用,但其傳動軸振動及小牙輪斷齒一直困擾著系統(tǒng)的生產,前一時期我廠制粉系統(tǒng)也倍受這兩個缺陷的困擾,甚至影響到了機組燃料的供應,臨沂彎管機經檢修人員多次調整,效果顯著,傳動軸振動低于0.08mm。 齒頂間隙是齒輪傳動裝置的重要裝配參數之一,規(guī)程中規(guī)定大、小牙輪間隙為7.5-8.5mm,實際生產中,設備經長期運行,大齒輪齒圈受應力沖擊變形,由原來的圓形漸變?yōu)闄E圓形,所以其齒頂間隙局部甚至低于6mm,在實際調整過程中應將齒頂間隙調為8.5-10mm,石英管彎管機以減少因齒頂間隙引起的沖擊,造成輪齒過載折斷。大齒圈的緊力不夠也是引起其變形的重要原因之一。在實際操作中,除加大螺栓緊力外,用10mm厚鋼板將大齒圈接合面連接起來,加大緊固面,防止齒圈變形,保證主、從動輪角速度一致,防止傳動比變化引起的慣性力,造成疲勞折斷。石英管彎管機傳動軸軸承的充分潤滑也是保證其平穩(wěn)運行的主要原因,采用傳統(tǒng)的定期、手工加油,此舉雖也能夠保證軸承得到足夠的潤滑,但易造成潤滑油量的過多或不足,建議采用機械定時、定量科學地補充潤滑脂,從而保證軸承的適度潤滑,降低振動,避免軸承的磨損和保持架的破裂,延長壽命。

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激光切割機工作環(huán)境的濕度太大。如果發(fā)現臨沂彎管機激光發(fā)生器的外壁有小水珠出現的話,我們可以很明確的斷定,空氣濕度過大,玻璃管冷熱交替,容易使玻璃管破裂。我們可以增加空調和空氣干燥機的功率來降低空氣濕度。.玻璃管內的氣壓與外表空氣壓差值太大。由于內外氣壓不平衡,導致玻璃管被壓破,這是我們要特別注意的問題。如果石英管彎管機內與玻璃管外有氣壓差,可將管內填充壓力與管外設定一致,減少出現壓差的可能。

臨沂石英管彎管機廠家

玻璃車床改造后的技術指標與要求:規(guī)格參數:Φ140×2400 ;制作滾輪式上、下工件軌道,軌道安置于機床定主軸箱左端,上料方式為工件在軌道上推入主軸孔到工作位置,三爪卡盤夾持安裝完成。彎管機下料方式也從主軸孔推出來完成;軌道要求能微調升降。制作工件吊裝裝置,選用防爆型電動葫蘆進行上、下料的吊裝。機床電氣進行技術性、防爆性改造。檢修排氣風機及檢查排氣通道。具體改造方案簡述: 石英管彎管機由于加工工件的尺寸為:Φ140×2400,加工時要求工件必須可從主軸及三爪卡盤的孔中通過,并要求對工件進行包裹以防擦傷;故需要重新配制相應大尺寸規(guī)格的主軸、三爪卡盤、主軸箱及其它連接件,新主軸孔及三爪卡盤孔不小于Φ170。工件從機床主軸軸孔頂端插入到工作位置后,玻璃車床三爪卡盤夾持進行安裝;要求在機床左側增制上料支撐軌道。擬制作滾輪式上、下工件軌道,由于上料時要求軌道上工件的中心稍高于機床主軸中心,而下料時則要求稍低于機床主軸中心,故支撐軌道要有微調升降功能。微調升降機構擬采用連桿機構來實現。制作工件吊裝裝置:選用防爆型電動葫蘆,防爆型電動葫蘆懸掛在工字梁軌道上作直線運行,工字梁的兩端置于兩個立柱上,立柱與兩側墻體固定連接;如此實現電動控制吊裝上、下料的操作。 石英管彎管機由于主軸增大后,主軸上的傳動同步帶輪必須增大,這將使主軸的傳動減速比發(fā)生變化從而導致主軸轉速減??;故噴燈臺的輸氣管路擬更換大一級規(guī)格的輸氣表并增裝一路輸氣管。為提高車床的安全性,機床上的電氣線路均更換為阻燃電線電纜,限位開關換用防爆型的。

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